密度继电器校验仪-六氟化硫密度继电器校验仪-气体密度继电器校验仪
电力仪器资讯:摘要:环保设备新建和改造中,要结合燃煤结构特殊性、硫份、飞灰特性等,公道选择设备型式和工艺流程、设备结构和材料。
既要降低工程造价,又要保证设备安全靠得住、节能环保。要从场地布置与方案确定、设计、施工、工程管理、运行、保护等多方面着手,发挥设备本身优势,创建环保设备效率高,能力强,故障率低,利用寿命长,适应范围广,运行保护简单,三相相位伏安表工程造价公道的新格局。以下就300MW机组半干法脱硫除尘设备改造进行些许经验交流。引言
受煤炭市场价格波动和富煤产地发生较年夜变化的影响,为了降低电厂发电成本,摆脱多年赔本经营的场合排场,电厂燃煤结构不得不进行全方位调剂,致使燃煤结构参差不齐。
煤种及其成份远远超出原有设备的设计范围,必须对原有设备进行彻底改造,最年夜限度减少工业汽锅向年夜气情况中排放可吸入颗粒物总量,特别是可吸入颗粒物PM2.5的排放量。同时保证设备改造后,能够适应复杂多样的煤种硫份、灰份变化,降低电厂燃煤采购成本,为更好地满足环保排放要求留出足够空间。1半干法脱硫除尘一体化设备介绍
一期2%26times300MW机组半干法脱硫除尘一体化设备于2004年新建投产(图1)。汽锅燃烧后排出的烟气通过空气预热器出口,分两路进入一级双室一电场电除尘器(ESP1)进行预除尘。一级除尘器捕捉下来的灰通过气力输灰管道输送至灰库。
随后烟气从脱硫接收塔下部两侧引入,与从接收塔文丘里管出口处喷入消石灰、脱硫灰充分夹杂,进到塔中央,靠喷入的雾化水将烟气温度调度到75℃左右,在塔内与烟气中的酸性气体进行脱硫化学反应,反应后年夜量的气-固夹杂物从接收塔顶部水平排出,再进入50米高的二级电除尘器(ESP2)除尘。脱硫剂主要为Ca(OH)2干粉,还有少量部分由二级除尘器收下的含消石灰的灰再次进入脱硫塔进行轮回利用。该设备受燃煤灰份及硫份影响较年夜,适用于硫份0.8%以下,灰份20%以下的煤种,其适应范围小,没法满足复杂多样的煤种变化,严重制约电厂的发展和运行。2改造方案及要点
2.1改造理念
减少环保设施改动量和改动成本。
减少SO2和粉尘排放量,保留适当余量,增加系统运行靠得住性,降低系统运行阻力和电耗,适应复杂多样煤种变化,实现脱硫工艺先进成熟和除尘器投运手段矫捷多样。2.2改造方案
环保设备改造结合了本身场地狭小、燃煤结构复杂多样的现实情况,充分斟酌汽锅烟气运行参数、燃煤硫份、烟气酸、灰份、灰粘性、灰水份、粉尘特性及粉尘排放、运行保护等因素,并根据半干法脱硫、除尘一体化设备的布置特性,确定了脱硫和除尘器的改造方案。废弃半干法脱硫,新增成熟的湿法脱硫系统,在此不再进行脱硫系统改造的重点说明,只对除尘器改造进行充分论证。操纵半干法脱硫除尘一体化电除尘器主体结构。
保留ESP1电除尘器,将四电场ESP2电除尘器的后三个电场改造为四通道水平进、出风无旁路布袋除尘器。一电场框架按安装清灰系统进行设计施工,暂作为粉尘沉降区利用,今后若需增加除尘面积和清灰机构,则需小改动后即可实现。除尘清灰采用德国鲁奇低压扭转清灰技术。(见图2)
2.3改造要点
滤袋选型及过滤面积充分斟酌了入炉煤煤质情况:灰份24.71-40%(20-30g/Nm3,全水10-17%,烟气酸105-130℃,基硫1.5-3%,现实运行中可能存在灰粘、湿,难以清理的情况。滤袋选用100%PTFE基布+50%PTFE/50%PPS,其中PPS中有30%的纤维纳米涂层滤料。
100%日本东丽或东洋纺进口纤维,并进行聚四氟乙烯(PTFE)乳液浸渍处理。滤袋选型方案既能提高滤袋的耐腐蚀机能,相对于纯PPS的强力又不会降低很多,同时还能保证滤袋表面滑腻,防止湿灰渗透,促使积灰易于清理和脱落。2.4布袋除尘器参数
出口粉尘浓度:%26le30mg/Nm3;过滤风速:0.85m/min;清灰压力:0.85kg/cm2;过滤面积:m2;脉冲阀:12个14英寸;本体漏风率:<2%。系统运行阻力:1000-1200Pa;滤袋:∮135(当量%26times7000。低过滤风速既可以实现ESP1(电除尘器+ESP2(布袋除尘器)结合利用,也可以实现ESP2(布袋除尘器)伶仃利用。
保证了系统阻力最低,引风机耗电最小。滤袋尺寸选择排除了因为滤袋太长造成其表面积灰板结,难以清理的场合排场,又杜绝了因为滤袋太短而造成清灰损伤纤维的情况发生。年夜脉冲阀可减少脉冲阀数量,容易判断故障,只需按期保护就可以保证其靠得住性。低漏风率减少了滤袋的结露腐蚀。国内电袋除尘器与纯布袋除尘器在臭氧对滤袋腐蚀方面存在争议。本工程中电除尘器与布袋除尘器年夜距离布置,降服了臭氧问题,一级电除尘器荷电的粉尘需要通过很长的烟道并颠末半干法接收塔后才能达到二级布袋除尘器,此时粉尘早已失去电荷,也就不存在臭氧腐蚀滤袋情况的发生。喷水降温系统水量相比满负荷时的汽锅烟气量眇乎小哉。
难以短时候内降低变乱烟温,反而会因为喷头堵塞和雾化效果不好,造成水柱喷射或断流,致使灰斗积灰受潮难以输送。本工程不设置喷水降暖和旁路系统。通过烟气置换系统及除尘器烟温与主机保护联锁,可以靠得住实现对滤袋的超温保护。布袋除尘器分为净气室和尘气室,并保证每个通道能够通过汽锅总烟气量的1/4,并有20%余量。在每个通道出、入口烟道加装柔性单板蝶阀。可以实现每个通道在机组运行时伶仃切出,且不影响机组带满负荷。方便滤袋在机组运行期间的全面在线定检和检修,并防止停炉期间,脱硫湿烟气反串损伤滤袋。在灰斗上方,距滤袋底部1.5米处,增加了滤袋网格平台。
既可以方便在线直观检查滤袋表面的积灰、腐蚀情况,又可以保证落灰顺畅。(见图3)
布袋除尘器出口安装有粉尘浓度在线检测仪,用来随时监测粉尘排放情况,但不管哪种检测仪,均没法检测出细小的渗漏。所以在净气室外部还配套安装了观察窗,通过内部照明,可直观发现净气室内滤袋细小的渗漏。(见图4,5)
因为机组停运后,汽锅不允许强制通风,在每个通道上安装了冷风阀,使每个通道具有烟气置换功能。在机组停运或爆管后,布袋除尘器内部热烟气或湿烟气能尽快被引风机抽出,达到保护汽锅和滤袋的目的。(见图6)
工程管理经验
3.1安全管理
安全重在抓细节、抓安全办法的制定和落实,抓安全行动规范。
抓重点和特殊工序的监督指导、督查整改,通细致小安全隐患及时提出预警,以指导布置安全办法、规范安全行动为主,以出现重年夜安全隐患查核为辅,既落实安全办法和责任,又排除施工人员思想上的抵制情绪,使各个施工人员从内心,从自发步履上做好本身安全工作。针对安全施工可能出现的风险部位和隐患加强管控,从施工队伍选择及人员天资和技术熟练程度上把大好人员入厂安全防线,特
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